面對(duì)焦炭入爐流程多、能耗高且易破碎的難題,2025年,方大萍安鋼鐵安源煉鐵廠改變傳統(tǒng)生產(chǎn)模式,推行焦炭直供高爐槽上料倉工藝,促進(jìn)工序節(jié)能降耗,為該企業(yè)冶煉效率提升打開新通道。
以往,安源煉鐵廠焦炭入爐需經(jīng)過“運(yùn)輸—堆場(chǎng)堆放—堆取料機(jī)取料—皮帶輸送”多個(gè)環(huán)節(jié),反復(fù)轉(zhuǎn)運(yùn)導(dǎo)致焦炭破碎率上升、焦粉增多,不僅影響高爐透氣性和冶煉效率,還增加了電耗與生產(chǎn)成本。為解決這一問題,該廠進(jìn)料車間技術(shù)團(tuán)隊(duì)深入研究,經(jīng)多次論證與試驗(yàn),最終確定在來料焦炭與高爐需求匹配時(shí),啟動(dòng)直供模式——由供貨車輛將焦炭直接卸至指定皮帶,直送高爐料倉,跳過堆取料及中間皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)。為確保直供流程順暢高效,安源煉鐵廠從管理、操作層面同步發(fā)力:車間制定專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,激勵(lì)崗位員工積極參與直供工作;加強(qiáng)過程監(jiān)管,嚴(yán)防數(shù)據(jù)不實(shí),同時(shí)明確雨天暫停作業(yè),防止水分帶入,保障生產(chǎn)安全可控。
經(jīng)過跟蹤流程優(yōu)化后的運(yùn)行情況,焦炭直供模式成效明顯。據(jù)測(cè)算,每直供一小時(shí),可停用堆取料機(jī)及兩條皮帶機(jī),節(jié)電約400度,同時(shí)減少了設(shè)備磨損;減少一次堆取作業(yè)便減少一次碰撞破碎,現(xiàn)場(chǎng)粉塵量得到有效控制,焦炭入爐強(qiáng)度明顯提高,支撐“精料入爐”,為高爐穩(wěn)定順行奠定基礎(chǔ)。2025年1至8月,安源煉鐵廠累計(jì)直供焦炭超6萬噸,作業(yè)時(shí)長(zhǎng)超2萬分鐘,僅電費(fèi)一項(xiàng)就節(jié)省超過7萬元。
焦炭直供,看似只是流程“做減法”,實(shí)則是效能“做加法”。方大萍安鋼鐵通過工藝創(chuàng)新與精細(xì)管理深度融合,將傳統(tǒng)焦炭入爐“多段周轉(zhuǎn)”變?yōu)椤耙徽局边_(dá)”,省去中間環(huán)節(jié),提升了整體效益。這一實(shí)踐為企業(yè)節(jié)能降耗提供了可復(fù)制、可推廣的新思路,體現(xiàn)了一線產(chǎn)業(yè)工人以技術(shù)革新驅(qū)動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的智慧與決心。(邱燦林)




























