在9月全國“質量月”里,寶武集團中南股份煉鐵廠原燒車間燒結生產區域緊緊圍繞“加強全面質量管理,促進質量強企建設”活動主題,從燒結礦的各項質量指標入手,深入剖析并不斷改進,努力為高爐提供更優質的燒結礦。
深入剖析,尋求突破點
面對8月份亞鐵命中率達到93.99%的好成績,燒結生產區域并沒有滿足現狀,而是繼續尋找新的突破點。通過對上月數據的詳細分析,發現亞鐵含量小于8%的批次為2批,而大于10%的批次高達31批。這表明雖然整體命中率較高,但仍有較大的優化空間。為此,在9月“質量月”契機下,燒結生產區域制定了多項措施,設法減少大于10%亞鐵含量的批次,進一步提高亞鐵命中率。
提升燃料管控,優化焦粉粒度
首先,針對燃料的質量管理,燒結生產區域從源頭抓起。對堆場焦粉進行全程跟蹤,并根據實物水分情況適時調整補水策略,減少了水分波動的影響。進入破碎環節后,嚴格控制破碎質量,特別是四輥間隙的調整,確保焦粉粒度均勻細小。通過這些措施,截至9月15日,焦粉0-3mm粒度達到了73.62%,比上個月提高了2.12%,為提升燒結礦的亞鐵命中率提供了堅實的基礎。
強化電子秤管控,確保下料精準
為了進一步提高燃料電子秤的精度,燒結生產區域強化了電子秤的日常管理和周期性檢查。班班落實定期巡查,班組長補位監督,通過投入量與產出的對比,直觀了解燃料電子秤的下料情況。采用“實物標定料位+實物標定電子秤”的雙重標定方法,有效提升燃料料倉料位和電子秤的準確性,為提高燒結礦亞鐵命中率提供了有效保障。
優化操作工藝,穩定生產過程
在操作層面,燒結生產區域制定并實施了更為精準的操作工藝卡,明確了操作范圍,實行每日評價制度,確保操作穩定性。此外,還采取了固定時間清理燒結機松料片、增強崗位人員對混合料水分的判斷能力、加強對燒結機料面及機尾斷面情況的監控等措施。通過對燒結過程各環節的細致把控,及時調整布料方式,保證了燒結過程的穩定性,從而提升了亞鐵命中率。
成果顯著,目標更近一步
燒結生產區域通過一系列具體且行之有效的措施,顯著提升了燒結礦的質量,特別是亞鐵和堿度命中率方面取得了明顯進步。截至9月15日,燒結礦亞鐵命中率達到了92.74%,其中亞鐵含量小于8%的批次僅為1批,大于10%的批次降至19批,離設定的目標又近了一步。同時,燒結礦堿度命中率也有所提升,達到了76.34%,較上個月提高了1.48%。 (曾陽 鄧娟)




























