本報通訊員 陳世宇 孫政依
近期,首鋼集團通鋼公司徐鳳娟創(chuàng)新工作室有好消息傳來,他們對通鋼機電修造公司20噸動平衡測控系統(tǒng)進行升級改造,讓該系統(tǒng)由“老人機”變身“智能機”。
動平衡測控系統(tǒng)主要是通過測量旋轉(zhuǎn)體在旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的離心力或振動,確定不平衡量的大小和位置,并通過添加或去除配重來進行校正,使其達到平衡狀態(tài)。通鋼主要是給大型風(fēng)機葉輪、電機轉(zhuǎn)子等設(shè)備在檢修后進行平衡檢測,以確保穩(wěn)定運行。“以前系統(tǒng)界面全是英文操作按鈕,功能少,就像個“老人機”,全靠人工計算,反復(fù)試驗后才能找到平衡點增減重量。一來二去,測算一次就得耗費小半天的時間。”該公司動平衡測控系統(tǒng)操作工劉忠剛,談及往昔的繁瑣無奈地?fù)u了搖頭。
該系統(tǒng)頻頻出現(xiàn)測量不穩(wěn)定、不準(zhǔn)確的問題,給動平衡檢測工作順利開展帶來了不小的困擾。為了確保動平衡檢測的準(zhǔn)確性,同時減輕崗位工人的勞動強度,徐鳳娟創(chuàng)新工作室決定給這臺系統(tǒng)來個“大變身”。經(jīng)過一番細(xì)致的“全身體檢”,他們發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的核心測控零件、傳感器、連接線都老化了,滾輪也磨損嚴(yán)重,經(jīng)常無法定標(biāo)。同時,原有系統(tǒng)已經(jīng)停產(chǎn),修復(fù)的唯一辦法就是對其進行“心臟移植”。
徐鳳娟創(chuàng)新工作室的工作人員經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研和方案論證,最終更換了動平衡機的核心電測系統(tǒng)、傳感器、連接線和滾輪,還修整了支架。改造后的系統(tǒng)煥然一新,核心控制系統(tǒng)換上了微機屏幕彩色液晶顯示,將英文顯示改成中文顯示,數(shù)字和矢量圖形組合顯示測量值,參數(shù)提示信息詳盡,速度、左右校正面的量值與相位一目了然,操作起來方便快捷。
如今,這一系統(tǒng)可以輕松切換單雙面測量,只需調(diào)出文件名稱,就能靈活切換;自帶自檢功能,故障排查準(zhǔn)確無誤;能儲存上萬種工件技術(shù)的參數(shù),隨時調(diào)用,無需反復(fù)輸入;測量結(jié)果可平面分解,用戶可根據(jù)需求調(diào)整加重或去重方式;自帶分度功能,迅速定位不平衡量;定標(biāo)、夾具偏心補償功能強大,確保檢測準(zhǔn)確度。此次改造還為系統(tǒng)增加了數(shù)據(jù)庫,可以自動記錄歷史測量值,為后續(xù)檢測提供數(shù)據(jù)支撐。
“這新系統(tǒng)真是絕了!大屏幕上的中文顯示特別清楚,操作起來就跟玩智能手機似的,輕輕一按就能自動算好。每一步都有中文提示,就算是剛來的新手也能立馬學(xué)會,上手特別快,干活都輕松多了!”劉忠剛興奮地說。
據(jù)工作人員介紹,徐鳳娟創(chuàng)新工作室成立于2018年,主要致力于機械、冶金設(shè)備的技術(shù)創(chuàng)新、升級改造、新產(chǎn)品研發(fā)以及重點培養(yǎng)優(yōu)秀的能工巧匠和高技能復(fù)合型人才,現(xiàn)有骨干成員11人,其中高級工程師4人、高級技師2人、技師5人。該工作室先后獲評為“國家級技能大師工作室”“首鋼集團級職工創(chuàng)新工作室”“通鋼優(yōu)秀創(chuàng)新工作室”等。
徐鳳娟創(chuàng)新工作室洋溢著濃厚的創(chuàng)新氛圍。這里,不僅是技術(shù)難題的攻關(guān)陣地,還是技術(shù)創(chuàng)新造福職工的實踐基地。
該工作室積極圍繞生產(chǎn)經(jīng)營工作中的重點、難點問題開展技術(shù)研究、立項攻關(guān)。截至目前,該工作室先后已經(jīng)完成課題45項,創(chuàng)效約1380萬元。其中,該工作室采用變頻器、觸摸屏等,實現(xiàn)了對金屬切削類機床的無極調(diào)速及數(shù)顯改造,大幅提高了設(shè)備的運行效率和加工精度,為老舊機床智能化改造闖出了一條新路。“在沒有圖紙資料、沒有經(jīng)驗參考的條件下,我們通力合作,攻堅克難,制訂出熱修鋼包車的設(shè)計方案,并成功打造出4輛全新的熱修鋼包車,直接為公司節(jié)省380多萬元的外購費用!”據(jù)該工作室相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,其還成功研發(fā)全自動取樣機,可以全天24小時無間斷守護原料品質(zhì),每30分鐘取一次樣,并創(chuàng)新地加入電流檢測傳感器,能夠時刻監(jiān)測原料皮帶電機的工作狀態(tài),嚴(yán)守質(zhì)量關(guān);開展退火窯技術(shù)改造,實現(xiàn)1100攝氏度高溫下3分鐘內(nèi)完成側(cè)翻入水淬火的核心工藝,使高錳鋼產(chǎn)品合格率達99.8%,突破高錳鋼新產(chǎn)品研發(fā)瓶頸;數(shù)控切割機床升級,增加等離子切割功能,可最大切割45毫米不銹鋼、70毫米碳鋼,填補了該公司30毫米以上不銹鋼加工技術(shù)空白,助推企業(yè)產(chǎn)品升級與市場拓展。
《中國冶金報》(2025年05月14日 08版八版)




























